Стандартная конструкция не справлялась с жесткими материалами, приводя к перегрузке приводных механизмов (мощностью 2x15 кВт) и нестабильной работе шлифовальных голов.
Дополнительные критические проблемы, ставившие под угрозу выполнение технического задания:
1. Повышенное сопротивление и неплоскостность поверхностей
Использование болтовых соединений класса 4.6 вызывало срыв резьбы; несовершенная пневматическая система приводила к заклиниванию головы зачистки и врезанию фикертов в металл; подшипниковые узлы были установлены некачественно, нарушая соосность валов и перемещение кареток.
2. Конструктивные недоработки
Негерметичность фильтра оборотной воды вызывала постоянные утечки, а отсутствие адаптации под сложную геометрию плит не позволяло достичь равномерной зачистки окалины, ржавчины и загрязнений.
3. Проблемы с вспомогательными системами
Поставка комплекса для зачистки массивных стальных плит (до 20 м) с высокой производительностью
Обработка легированных сталей с вкатанной окалиной и значительными отклонениями от плоскостности по схеме «винта».
Реализация проекта в условиях пандемии COVID-19, исключавшей очные инспекции и приемочные испытания на заводе-изготовителе в Китае.